摘要:采用氧化还原--中和法处理三氧化二钒废水,还原剂采用FeSO4,中和剂采用石灰乳。处理后水质达到国家废水排放标准。该工艺流程简单,设备效率高,具有较好的环境经济效益。
关键词:氧化还原 中和 沉淀 过滤 污泥处理
前言
为了充分利用钒资源,提高公司的经济效益和出口创汇能力,由我院承担设计的攀钢攀宏公司三氧化二钒及高钒铁车间生产线,于1998年7月建成投产。设计年产V2O32500t、高钒铁2000t。在V2O3生产过程中,产生大量含钒含铬酸性。
1 性质及成分
由V2O3车间沉淀工段排出的酸性中含有V5+:100-120mg/L,Cr6+:100-250mg/L,Na2SO4:42-57g/L,的PH值1.8-2.5,温度70-80℃,最大流量约为35m3/h。
V2O3处理排水水质执行国家《综合排放标准》(GB 8978-1996)中一级排放标准。
2 处理工艺
目前国内外对含钒含铬酸性的处理[1-2],一般采用以下两种工艺:其一,主要以回收中的钒为目的的离子交换工艺,回收后的母液中,含有大量的铬和硫酸钠等成分,废液需再次处理石则废液排放会对环境造成污染;其二,以处理达标排放为目的的还原、中和工艺。对于还原、中和工艺:德国鲁奇公司采用硫酸亚铁还原一氢氧化钠中和法,德国蒂森公司采用SO2还原-碳酸钠中和法,意大利艾姆科公司采用硫酸亚铁还原-石灰中和法。
结合攀钢生产实际,经综合分析比较,三氧化二钒车间处理系统采用硫酸亚铁还原-石灰中和法。V2O3处理站由调节池、泵房、还原槽、中和槽、浓缩沉淀池、过滤器、压滤间、化验室、石灰乳制备系统等部分组成。处理工艺流程见图1。
2.1 贮存
由车间沉淀工段排出的酸性,其流量和水质是不均匀的,需经调节池(均化池)调节,停留时间约15h。调节池总尺寸为16.5m×4.5m×2.5m,有效容积350m3,共分2格,采用钢筋混凝土结构,池内壁作玻璃钢防腐处理。
2.2 的还原
还原槽2座,并联运行,还原槽规格:Φ:1200mm、H:1500mm,钢质内衬氯丁橡胶。由调节池送入还原槽进行还原处理,还原槽采用中心进水周边出水,每座还原槽内停留时间约30min。硫酸亚铁经电动搅拌槽配制成浓度为20%的溶液,重力投加到还原槽,将V5+还原为小V4+,Cr6+还原为Cr3+。还原槽设有PH值测量显示器,通过流量调节阀自动控制硫酸亚铁溶液投加量,硫酸亚铁用量约120kg/L。为使还原反应充分进行,还原槽出口PH值应控制在2.6-3.1之间,该还原过程的主要反应为:
VO2++Fe2+++2H+→VO2++Fe3++H2O
VO2++2Fe2++4H+→V3++2Fe3++2H2O
Cr2O72-+6Fe2++14H+→2Cr3++6Fe3++7H2O
2.3 的中和
中和槽2座,串联运行,每座中和槽内停留时间约15min。中和糟规格:Φ:2600mm,H:2500mm,钢质内衬氯丁橡胶。为防止悬浮物沉淀,每座中和槽均设有电动搅拌机。经还原后的重力流入1号和2号中和槽,在两个中和槽中投加浓度为10%的石灰乳进行中和反应,使中的Cr3+生成氢氧化铬沉淀,钒生成难溶性钙盐沉淀,中和槽设有pH值测量显示器,通过流量调节阀自动控制石灰乳投加量。1号中和糟石灰乳投加量约为1600-2500kg/h上,2号中和槽石灰乳投加量约为400-500kg/h。
为使中的Cr6+、V5+能充分去除,保证达标排放,借鉴德国有关处理经验,V2O3处理采用石灰乳两段中和工艺,玉号中和糟出口PH值控制在7.5-8.5之间,2号中和槽出口PH值控制在8-9之间。该中和过程的主要反应为:
Cr3++3OH-→Cr(OH)3↓
Fe3++3OH-→Fe(OH)3↓
V3++Ca2++SO42-+nH2O→络合物↓
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