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走企业看节能:老电厂新的节能路径

Eedu.org.cn 作者:黄晓芳 赵薇    资讯来源:经济日报    点击数:    更新时间:2010-6-2

  5月27日,记者来到大唐国际北京高井热电厂。这座建厂50多年的电厂并没有人们传统印象中的浓烟,仅有少量白色蒸汽从3座百米高的烟囱上方袅袅飘出。

  高井热电厂发电部环保室主任李雪斌介绍,全厂共有6台10万千瓦机组,始建于上世纪50年代末,70年代中期建成投产。由于设备老旧,电厂一度陷入困境。近年来,公司连续投资对设备进行改造,采用了国际先进的布袋除尘、烟气湿法脱硫、液氨烟气脱硝技术以及冲灰、冲渣水闭式循环达到零排放技术,成为了全国环保设备种类齐全、技术先进的节能热电厂。

  “2005年,高井热电厂完成了对储煤场和卸煤栈桥的封闭改造,避免了扬尘污染,斗轮机的掺烧保证硫的含量在可控范围”,李雪斌说,“要从源头入手抓好环保,尽可能在经济的前提下选择高热量低含硫的煤。”

  来到燃煤锅炉现场,记者看到,在锅炉布袋除尘器、烟气脱硝装置和烟气脱硫装置等系统设备的保障下,烟气中的悬浮颗粒物基本被消除。高井热电厂检修部环保车间技术员王继业介绍,布袋除尘器的脱尘率达到了99.96%,使2009年电厂烟尘排放量同比下降了24%。

  李雪斌说,2005年高井热电厂采用石灰石湿法烟气脱硫技术,对8台锅炉进行了脱硫改造,2006年底全部投入运行。8台燃煤锅炉配置3套脱硫装置,包括6个工艺系统,工程同步安装烟气在线监测系统,与脱硫系统同时运行,监测数据实时与北京市环保局数据联网。

  正是在这些节能设备的支撑下,2009年,高井热电厂取得了二氧化硫排放同比下降30.1%,氮氧化物同比下降48%的好成绩。

  据了解,高井热电厂通过对排灰系统改造,既减少了污染,也节约了大量的冲灰用水。此外,通过对电厂排渣系统进行改造,实现了冲渣水的闭式循环利用。这一系列工程建成后,电厂的全部干灰和灰渣可收集利用,每年可节水1644万立方米,相当于5个昆明湖的水量。



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